为保质保量完成延安石化厂检修工程,一公司项目检修领导小组针对此次检修施工周期长、作业面广、任务重的特点,在总结近年来检修经验的基础上,决定本次检修从技术质量管理、安全管理、降本增效等方面打破传统,重点突出,采取精细化管理方式,力争使检修安全平稳,质量优良,成本最低。
创新技术管理模式,确保检修工程质量。本次检修一公司领导班子打破以往的传统做法,总结近几年的检修经验,首先大胆聘用具有多年实战经验和专业知识的优秀班组长郭小峰、李海燕、周永利担任技术员;其次抽调具有检修经验、业务能力强、综合素质高的老技术员张锦斌、李新星担当技术组主力;第三给未参加过检修的新技术员提供锻炼学习的机会;第四抽调技术质量科科长蹲点检修现场进行面对面、手把手地指导传授工作经验。
在检修现场,技术人员为了不耽误检修时间,充分利用午饭半个小时时间,大家自发聚集在一起,研讨施工方案是否满足施工要求,互相交流检修过程中遇到的各种技术难题,各抒己见,商定最佳解决方案。
强化安全监督,细化安全管理。本次检修工程是延安石化厂近三年以来一次重大检修,特点是时间紧、任务重、交叉作业多、参加人员多、安全管理难度大。为此从集团公司、炼化公司到延安石化厂尤为重视安全管理。为了确保平稳完成检修任务,一公司检修项目部在原有安全管理基础上又采取以下措施:一是体检排查,确保人员身体健康。对于参加延安石化厂检修施工的人员,必须参加公司职工医院组织的体检,凡体检合格者方可进厂施工。除此之外,还要求班组长每日班前会二次确认人员健康状况。二是层层召开日班前会。为了使全体人员时时紧绷安全弦,严格遵守安全规章,检修期间要求项目部、大班组、小班组分级召开每日安全班前会,通过落实层层召开班前会制度,彻底使安全规章制度深入人心。三是安全监督巡查,落实到人。为了彻底杜绝安全违章,排查安全隐患,项目部对 3名专职安全员划分了安全监督区域,各司其职,同时又将28个大小班组长全部兼职安全监督员,只要哪个施工区域或施工点有检修人员,身边就有安全监督,彻底做到安全严防死守,监督无处不在。
想方设法降成本,千方百计控支出。为了把检修项目成本降到最低,经检修领导小组讨论研究决定,采取以下三方面措施:一是努力降低办公费用成本。为使本次检修项目办公成本降到最低,项目经理李银平主动要求不配备公务车辆,亲自带头同职工一起步行上下班,并鼓励其他管理人员及职工使用自行车或者步行上下班。二是坚决降低工具维修费用成本。首先物资管理员严格执行《公司工具管理办法》;其次制定合理的工机具奖罚制度,力争做到检修期间不损坏一件工具。再次如若工具出现故障,首先组织单位内部职工进行现场维修,一方面确保检修顺利进行,另一方面减少工机具集中返厂修理产生高额费用。三是严格控制耗材发放,降低耗材成本。如螺栓松动剂发放,必须拿用过的空瓶来换取,否则不予发放。最终达到人人想成本、人人算成本、人人降成本的良好氛围。
得力的措施必有显著的成效。首先技术管理方面,首创搭建班组长、技术骨干、新技术员为一体的技术组,一方面解决了目前一公司技术人员紧缺现状;另外,把班组长丰富的施工经验和技术员广泛的理论知识紧密结合起来,促使本次检修技术管理工作上台阶。其次安全管理方面,截至目前未发生任何轻伤以上安全事故。成本管理方面,办公费用预计节省1.5万元,工机具维修成本预计节省2万元,耗材预计节省6万元。
据悉,截止3月20日,一公司完成延安石化厂联合一车间安全阀拆除20台,阀门更换安装15台,完成2台空气冷却器,完成5台换热器抽芯,回装两台;全部完成消防水管线、机泵工艺管线、全场消防水倒淋上移施工。完成联合二车间聚丙烯装置换热器检修23台、过滤器6台,塔器、容器全部清理完成等待最后封口;完成气分装置换热器检修5台,容器、塔器全部清理完成;完成MTBE换热器13台、塔2台检修。完成联合三换热器抽芯25台,回装12台,12台过滤器抽芯全部完成,等待回装,完成4台空气冷却器打压。已全部完成联合四23台过滤器和21台换热器检修,回装完毕正在试压;塔、容器已全部清理完毕,等待回装人孔。全部完成动力车间锅炉房输渣皮带,全部完成8台耐压称重给煤机,全部完成振动塞2个、破粹机2台检修。(张小梅 周传树)